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求職類型:全職
普通話程度:標準
身份證:4221**************
計算機能力:一般
國籍:中國
身高/體重:170 CM / 70 KG
民族:漢族
語言類別一:英語 (一般)
政治面貌:團員
英語類別二: (無)
QQ:9587*****
目前年薪:¥:4-5萬
現有職稱:高級
1.個性開朗,工作穩重踏實,善于與人溝通,具有良好的團隊精神
2、較強的親和力,
3、喜歡有挑戰性的工作,
4、具備一名優秀的職業經理人的素養。
堅信奮斗決定未來一切,成功來自絕不妥協的態度!
2018-07/至今 ***公司[6年11個月]
職責:
1.依據集團公司年度發展戰略和年度經營計劃,制定所負責公司的年度經營指標
2.負責組織內部團隊分解年度經營計劃與目標,并帶領團隊達成
3.以結果為導向,根據公司年度經營計劃定期監督、控制各指導內部團隊采購物流、生產制造、設備、品管、技術開發、工藝工程、人事行政等模塊年度目標實施進度并提出修正方案
4.負責公司的日常運作,組織協調各部門工作,推進和監督公司各項規章制度和計劃的落實
5.負責公司人員團隊建設, 梳理和優化制度和流程,提升內部管理運作效率
6.以客戶需求為導向,提升 產品質量,外部扶持供方,建立質量管理體系,內部推動質量管控,導入公司QMS系統運行監控
7.降本增效,推動內部精益生產改善,從設計開發、產品結構、工藝流程、工裝夾具、生產布局、人員培訓等方法,向內部管理要效益
8.遵循ISO14001和OHSAS18000負責推動和落實公司內部安全、環保工作
工作業績
1.19年組織籌建越南工廠,
2.帶領團隊人員擴大規模、提升效率,降低人工和材料成本,產線由DC3/5/7系列各一條、ACU95線體一條,整機組裝3條,注塑11臺機器,現 DC11條產線,AC9條產線,整機10條,注塑設備17臺,人員由200多人發展到現在1000多人,產值由3000千萬CNY到20年1.1億、2021年2.4億,利潤由虧損到現14%的利潤率
3.2021年越南Covid-19疫情大暴發,帶領團隊人員在抗疫壓力下挑戰今年的業績,正在規劃近3萬平方的新廠房,規模將進一步擴大
4.由2019年的3條DC直流到2022年的10 條DC直流產線,6條AC產線,整機由代工百得3條半成品產線到現在9條半成品產線、6條整機產線,注塑由8臺發展到現在29臺,設備有120T~630T。現開始布局SMT產線
2011-02/2018-07 溫嶺市九洲電機制造有限公司[7年5個月]
1、負責單位日常的運營管理,協助董事長/總經理對單位計劃的制度及實施和檢查。
2.協助總經理制定公司戰略規劃,年度經營目標的制訂
3.建立建全公司相關管理制度并予以執行的能力,不斷提高科學管理水平,規范化/系統化經營管理理念
4.制定和完善生產、PMC,品管,技術部門的管理制度,并組織實施,確保有序生產經營
5. 指導、監督、檢查、考核所屬下級工作,確保各項工作高效開展
6. 負責組織生產部,PMC部,品管部,技術部分解并落實公司的年度經營目標
7.負責主持公司年度生產計劃的策劃,生產預算,及生產目標的建立與實施
8.負責審批權限內的采購計劃
9.負責審批《生產計劃》及《生產計劃變更》
10. 負責審核技術工藝的合理性,掌控生產過程中的技術工藝控制工作,監督協調技術問題
11.負責生產計劃落實、實施過程管理與控制,確保質量合格、安全生產
12.負責完善公司質量管理制度及體系建設,制訂及落實公司質量管理計劃
13. 負責審核/審批權限內的人事任免,建議任命各部門負責人及規定其職責權 限和相互關系
14.負責公司內部生產成本(,質量成本及人力成本的管控
15.落實績效考核,對下屬進行公平,公正,公開的績效考核
16. 參與企業文化的建設,制定、提煉公司核心價值觀等核心理念.
17、綜合協調處理企業內部各大部門、各種形式、各種類型的日常事務。
18. 協助總經理負責企業日常事務與公共事務的處理與協調。
2007-07/2011-01 東菱凱琴集團新寶電器有限公司[3年6個月]
廣東佛山市順德區東菱琴凱集團新寶電器有限公司高級經理一職,主責生產、工程,設備,品管,行政人事等部門。串激電機/感應、直流電機生產,生產主計劃的跟進,品質提升及現場5S督導等工作。進行現場改善,精益生產,提高生產力及效率,降低成本,建立人才培訓計劃,進一步完善人力/人才儲備并完成上級下達的各項指令.完善部門流程管理對于各項制度的執行進行指導監督,檢查,考核。
2002-05/2007-06 德昌電機集團公司[5年1個月]
深圳市沙井鎮新二村德昌電機集團有限公司家用電器(吸塵器,攪拌器)及電動工具交流電機生產車間副主管,主責車間人員安排,生產計劃,品質提升及工廠6S督導等工作,同時兼顧生產改善。2005年8月,家電DC MOTOR業務擴大,受公司上層委派調任直流電機馬達生產車間主管,全面統籌工廠生產,實行績效評核管理模式,培訓及協調人員,積極推動現場改善降低COQ,提高生產力及效率,降低成本,以保障公司取得最大盈利空間。
新廠房規劃,搬遷、生產工藝再造[2014-11/2015-03]
1.負責公司新廠房的整體規劃、整體搬遷。
2.根據市場對現產品多樣化的要求及交貨周期的不滿,再次制定生產工藝調整方案,改進工藝制造方法,調整工序,重新布局,制定出反應快速的U型生產線
1.完成新廠房全面規劃設計搬遷
2.根據新廠房面積,將生產線人數由原來的22人/LINE,調整到9人/LINE,時均由原來 5.45PCS/H/people提升到7.78PCS/H/people,效率提升了30%,回復客戶的交期由7天縮短至3~5天
建立文件控制中心[2014-09/2014-11]
推動工藝文件受控,與技術部商討,完善技術資料與作業指導書。對BOM表進行受控管理。由技術部建立文控室,所有技術類,作業指導類文件進行受控傳發,防止資料隨意更改,技術資料流失
1.所有產品均有相應的配制清單和工藝文件
2.所有部門按技術文件執行
3.受控資料更新及替換有記錄
供應鍵管理[2014-05/2014-06]
1.建立訂單編號,物料編碼,結合公司產品代碼,完善BOM
2.對公司的計劃排產方面進行精準化推進,協調銷售部對客戶訂單月度計劃與周計劃的落實,PMC部對客戶訂單分解,下達物料采購計劃&生產計劃,采購科室與供應商建立周生產計劃,明確供應商供貨時間與數量,
減少大量我司物料庫存,精確排產時間與交貨計劃,減少物料在我司流通時間,提升交貨能力,同時降低成本積壓,加快公司資金流動
精準生產改善[2014-01/2014-04]
14年1月份至14年4月份,進行工藝改造,對公司原來的生產制造模式進行精準化改善,將焊接生產車間與安裝生產車間進行整合,取消安裝前焊接車間生產的大量半制品庫存,按訂單生產
人員由原來焊接16人,安裝10人,組合成22人一條的生產線,操作人員減少4人,產量由之前的1000PCS/10H提升1200PCS/10H,交期由之前10天提升到7天
企業管理組織架構建立[2013-08/2013-11]
1.2013年8月份完善公司的組織架構,將技術部與品管部分開,采購部,物料倉庫與物流部整合為PMC部
2.9月份并制訂各部門的工作崗位職責,編制崗位職責說明書
3.10~11月份制訂公司的管理程序文件及流程
1.建立了九洲電機關鍵流程和公司程序文件,完善組織架構
2.促使企業對內對外管理條理,各崗位清楚自己的工作職責,職責清晰
內部管理提升[2011-11/2012-03]
通過對內部的現場管理,工裝夾具,工藝流程等進行整理,使生產能緊跟計劃實施,減少產品過程周轉,降低庫存,提升產品質量,同時使資金流動起來,,
1.電機產能由之前月產量13~14萬臺提升至現有的近16萬臺,
2.籌備接外部訂單生產,將由現在的對內供應拓展業務承接外部訂單
梳理企業管理組織,制定崗位工作職能[2010-03/2010-06]
打通企業管理內部運營,梳理運營流程,特別是采購供應體系,物流倉儲體系和品質管理系統,建立完整的運作體系
建立完善的企業內部管理機制,做到流程做事,制度管人
新寶電器-凱恒電機——生產流程再造,精益生產現場改善[2009-02/2009-05]
2009年是與金融危作斗爭的一年,此年度的工作重心與目標就是保"8",力求與2008年的利潤持平,,市場競爭激烈,需求萎縮,作為公司的管理人員,擺在我面前的是如何讓企業和員工共同渡過這個難關,使企業和員工達到雙贏,現在市場的競爭其實就是企業內部管理的競爭,誰能提升效率,降低制造成本,誰就能更具有優勢,此時需在管理思維上作轉變,學習和借鑒其他同行業先進的管理模式成為一個突破口,借著曾經在微電機制造全球第一的德昌電機工作5年的經念,著手對現有的生產流程進行轉變,運用IE的手法將定子加工線和組裝線通過資源整合,增加工裝夾具的投入,使用工裝代替人手
使原來定子加工與組裝分開的生產模式改為一條流水線,直接人員由原來定子加工每條線15人,組裝線22人,變為現在的一條流水線直接人員21人,管理人員由原來一條線1名拉長,1名組長,1名修理工,1名物料員精減為了2條線1名拉長,2名組長,2名修理,1名物料員,產能由原來3500PCS/10H,定子庫存:3500PCS/天,現在分解為兩條線2720/10H
新寶電器-凱恒電機——部門精減,工藝優化[2008-03/2008-12]
組織對原生產模式(轉子,定子,組裝)分科室生產的方式進行LAYOUT,將現生產的電機按系列重新組合
由原來的6個生產科室(轉子生產科室2個,定子加工1個,支架及其它物料加工1個,組裝車間2個)簡化為4個生產科室(45系列1個,54系列1個,70,76,88,98等系列1個,DC系列1個科室),使前加工的物料庫存周期由原來的5天(日產能以轉子生產產能為基準算為6.5萬/天)32.5萬套縮短為3天19.5萬套,直接收益,,使資金流,物流更加順暢,減少物料跨車間流轉搬運,節省人力成本,優化管理
德昌電機——HDC 新項目投產籌劃及跟進[2005-07/2006-10]
2005年7月, 因規模擴大和降低生產成本,將部分串激電機轉為高壓直流電機, 高層決定開設高壓直流電機生產車間,由串激電機部門調入新開的HDC生產車間負責新車間的籌劃工作,HDC剛開始四條生產線(無刷電機1條,HDC600 HDC700 HDC900各1條)
HDC剛開始四條生產線(無刷電機1條,HDC600 HDC700 HDC900各1條),在經過近一年半的付出后,HDC車間由原來的4條LINE發展為17條LINE
德昌電機——生產線工藝及作業優化[2003-03/2004-04]
2003年成為德昌電機第一批進入由PROD,PROCESS EING,PROJECT EING組成的3P改善TIME,由日本豐田公司的IE專家MODO指導,對德昌原生產模式進行改善,通過推行J.I.T生產模式,運用十二種工具,從7 YPES OF MUDA上下手,通過對各工序動作和操作時間的分析,對生產線重新LAYOUT,
2.推行每條生產線培訓多能工人的計劃,要求每條線必需培訓30%以上的人員能熟練操作生產線的每一個工位,便于在人員波動大,以及生產擴產,和平時人員調配,最終使質量和產量均能滿足客戶需求
1.將原60多人,10H生產3000PCS的生產線改為22人,10H生產1750PCS的2條生產線,并最終將此成果推廣
2.推行每條生產線培訓多能工人的計劃,要求每條線必需培訓30%以上的人員能熟練操作生產線的每一個工位,便于在人員波動大,以及生產擴產,和平時人員調配,最終使質量和產量均能滿足客戶需求
電子科技大學|本科[2013-09/2016-06]
專業:人力資源管理
類別:市場營銷、經營管理類
中央廣播電視大學黃岡分校|大專[2008-09/2010-06]
專業:工商企業管理
類別:市場營銷、經營管理類
1.2008年9月- -- -2010年7月函授畢業于中央電視廣播大學黃岡分校工商行政管理
2.2002年至2007年進入Johnson Electric university與東南大學聯合開設的大專班微電機系,學習了 關于工業工程,電機原理,I&E工程等
3.1997年9月~2000年7月就讀于黃岡師范學院 本科(未畢業)教育科學與技術學院,教育技術學專業
4.在深圳德昌集團及佛山東菱凱琴集團接受先進的管理理念,接受生產管理,戰略策劃,領導才能開發, Motor Principie ,Team work,Six sigma.TCM,TPM,QS9000
1.熟練運用工廠7S現場管理,熟悉Six sigma制程能力控制,了解QS9OOO:TS16949,質量 管理體系及ERP企業管理信息系統。 </br>2.在德昌電機由日本豐田公司專業培訓工廠3P(Project,production,process)改善,JIT精益生產方式及成本控制 </br>3.10年電機生產管理經驗,熟悉清洗機,2~5KW汽油發電機電機、數碼發電機電機。果汁豆漿機,攪拌機,面包機,風扇電機,汽車電機,吸塵器電機,電動工具電機,食物處理器電機,(單相串激,單相罩極,永磁同步,永磁直流及無刷電機的)等生產工藝流程和生產管理 </br>4.有實戰TPS運作經驗,善于運用PERFMANCE MANAGEMENT及十二工具,七種流等,擁有良好的溝通能力,人員培訓,協調與團隊精神。